紧密纺高支纱浆纱质量探讨
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紧密纺高支纱浆纱质量探讨

浆纱步骤是总布局的织造的关键点步骤  ,是现在原纱性能囿于干扰总布局的织造品质和性能的另一个说的是个首要缘由 。近这几年里  ,随着love爱博官网型棉纺织系统逐步比较成熟  ,相辅相成纺、赛络纺、随后为高支棉纱线总布局原纱性能含量  ,防止了事项、强势CV、毛羽等更多短板现象  ,但随着在整经头份设汁  ,浆料香料配方挑选  ,浆纱经轴起机措施  ,或者流程、轮回回潮的操纵  ,成干扰高支高密类型  ,织轴性能首要缘由  ,本诗以JCF220×120×230×(123×2) ×68” 4/1类型 。核心对及以上现象展开研究研讨 。

一、 整经头份设计方案与落轴封头形式

在装修设计紧密联系配合纺赛络纺高支涤纶丝整经头份工序设备设计时  ,因涤纶丝毛羽较少  ,应秉承少轴空头的工序设备设计基本准则  ,出台头份工序设备设计  ,紧密联系配合纺JCF80S,上文涤纶丝不至少780头份  ,在780至850中间极为有利的于浆纱  ,在经轴落轴前3米  ,粘附三层宽人造革传送带纸  ,一定涤纶丝与涤纶丝中间离  ,在落轴前2米  ,立即粘附单面人造革传送带纸  ,为了确保浆纱开机时  ,涤纶丝拉伸应变一致  ,拉伸应变在8---9克中间 。

二、 生产技术配方公式挑选

高支纱的浆料成分是结合原纱配棉、大力CV、详情、棉结、毛羽  ,均衡大力平衡等级目标做好标配  ,基于新型产品纺丝遭受目标管理不错  ,但是在成分选泽时  ,结合“相拟相溶”的原因  ,在浆料的选泽以质量上乘马铃薯酯化水溶性淀粉为重  ,PVA浆料条块结合  ,在而对以上内容的品种成分如下图所示:

材料配方一:

PVA1799:12.5

CP-L:75

L-88:25

S-600:-2

抗感应电剂:-2

含固量:15%

定浆体积大概:700-730L

粘度指数:8-9(3号杯)

浆料调变以进行高压调浆桶为主选  ,中耐高温度设置135℃  ,煮浆日子半小时的时  ,闷浆日子20二十分钟的时   ,让浆料得见在中耐高温用处下  ,得见彻底的的混溶  ,抓好调浆面积、含固量、浆料动力粘度三方的彻底的担保与相对稳定  ,抓好上浆服务质量的更重要影响因素 。

三、 浆纱技艺编写

高支紧凑纺丝线鉴于结构的紧凑  ,料浆不可溶渗到涤纶丝内控  ,  ,因此料浆粘稠度的取舍尽量不要大 。浸浆辊浸浆深度.较普普通通环锭纺丝线要深  ,侧压各种压力调正至大  ,使用上影响因素大将更何况保料浆的渗透和合理合法的被覆 。


四、 浆纱骑摩托车起机

较多制造厂仍选取浆纱行使起机时  ,在浆纱车304不锈钢纺丝机辊上应为人为性平梳的方法  ,能力得出抱负中凹凸不平的毛纱感觉  ,但在应为人为性平梳环节中  ,最开始经轴上毛纱拉直原感觉因外部力量影响因素进行翻滚、绞叉情况  ,并难以切实保障毛纱的规格一样的  ,那样造组分梳筘抬起后  ,筘后绞头出现  ,干区断头出现  ,筘前规格均匀  ,在分绞时导致的小绞出现  ,上织机后停经片后绞叉多  ,是导致的织机断经的主要问题 。

仍然在整经轴在落轴ps复制了三层头层头层牛皮革绝缘胶布和一层头层头层牛皮革绝缘胶布  ,浆纱起机时  ,各经轴上的头层头层牛皮革绝缘胶布要尽可以交叠在在一块  ,使棉针织面料的拉直默认动态获得有保障  ,棉针织面料薄厚同步 。在三层绝缘胶布刚办过分梳筘后  ,拉直各层三层绝缘胶布速度快将分梳筘摇起  ,那样能确定布纱不均  ,轴面不平滑腻  ,分梳筘后棉针织面料拉直无绞头  ,为浆纱好轴高质量与上机织造打下了了深厚的基本条件  。

五、 锡林平均温度调整和反潮的掌握

高支棉纱仍然纱支细  ,棉纱上上浆量与原纱净重参考值大  ,与中粗支纱的上浆有更大相差太多  ,各个锡林所有 实用  ,浆纱最高车速在50米/min,难心到订座8.5%反潮率 。如将锡林溫度表调节高于95℃时  ,将容易造成锡林蒸汽发生器过于频繁进汽  ,开始进汽、溫度表變化下降大 。历经次数耐压试验后  ,各位将主锡林倒闭  ,只实用预烘锡林  ,溫度表调节105℃时  ,反潮定在8.5%左右两  ,但对薄膜分切机辊上棉纱实用红外电子厂气温测试仪查看时  ,察觉到两面部溫度表信息表明35℃  ,里面区域信息表明30℃  ,仍然反潮仪有多个测探辊  ,不同施工在1/4处、1/2处、1/4处  ,待测得反潮的数据为多个测探辊年均指数值  ,为在待机1轴时  ,不同按1/4处、1/2处、1/4处送样开始反潮检测法 。经调查室对3份棉纱反潮率  ,上浆率增強  ,增強率检测法  ,3份纱样标准如表2:

表2:

纱样角度

反潮率

上浆率

原纱强势

浆纱强大

资料率

左方部纱样

5.2%

18%

130.1

145.7

12%

中间纱样

12%

17.2%

130.1

164.9

26.8%

右边的这个部纱样

5.7%

18.3%

130.1

147.6

13.5%

经历对浆纱锡林内拆掉做查报告  ,挖掘A浆槽锡林组4个锡林的1、2锡林虹吸管正确  ,在对第三、4锡林做查报告时  ,锡林4内存在广泛含水率  ,并是因为1组锡林(4个)  ,不过一两个装用摄氏度探测器显示信息裝置  ,别的锡林摄氏度没有办法在浆纱时做百度在线验测 。后对虹吸管做查报告挖掘  ,紫铜管头磨花  ,管头扭曲  ,没有办法马上正确祛除锡林内的结晶水  ,发生毛纱东南部反潮率偏大  ,的两边反潮率偏小 。

经由对全部的锡林检修修复系统后  ,重新浆机自驾   ,卷取辊前红外体温检侧仪对浆纱检侧数据报告  ,区别是33℃、33.5℃、33℃  ,并对预烘锡林体温去检侧  ,电脑主机操作在105℃  ,7个预烘锡林测量体温在101℃-99℃范围内  ,距离一般  ,浆纱反潮率百度在线操作在8.5%左右时间 。

锡林内沉淀水清除组选织轴的织造作用列于表3:

表3:

锡林内沉淀水确诊前的织轴

锡林内结晶水查出后的织轴

外形

津田驹ZAX-N 190

仪器

津田驹ZAX-N 190

行驶

530转/min

行驶

530转/min

十五万纬经停S/CMPX

8.2

10万纬经停S/CMPX

2.1

30万纬纬停S/CMPX

10.5

一百万纬纬停S/CMPX

8.5

运行的生产率

82%

工作学习效率

91.2%

从上表行分辨  ,锡林内缓凝水是消除先后织轴的织造的效果地域相互影响非常明显 。锡林内缓凝水是消除前的织轴  ,因潮湿地域相互影响大  ,中东部因潮湿大是粘并迹象  ,边部潮湿小在织机显现脆断  ,经停较高 。锡林内缓凝水是消除后的织轴 左、中、右潮湿更加均匀相对稳定  ,无粘并、脆断迹象  ,断经较少  ,织机日常运转吸收率高 。

六、实验结论:

1. 原纱要能力的选择在乌斯特入选25%元含量的棉纱才能够保证 可信赖栽培;

2. 整经技艺头份设计制作少轴空头  ,并利用绝缘胶布正反两面复制粘贴紧固涤纶丝编排  ,以保证经轴起机时  ,涤纶丝退绕弹力均匀的  ,避免相辅相成纺涤纶丝因弹力不均构成双方捻绕的有机会  ,有效果下降分绞和撞筘断头;

3. 适度选取浆料工序  ,抉择上等马铃薯高安全性能木薯淀粉为主导浆料  ,加突出浆工作  ,加强融入  ,切实保障促进防腐蚀  ,操控减伸 。

4. 非常合适变大浸浆辊淬硬层和浸浆辊侧压  ,提升料浆渗透性率 。

6. 改变原有起机树筘方式  ,采用固定纱线原有顺直状态  ,简单方便  ,减少


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